西門子840D數(shù)控系統(tǒng)故障維修方法 一.西門子840D系統(tǒng)的組成 SINUMERIK840D是由數(shù)控及驅(qū)動單元(CCU或NCU),MMC,PLC模塊三部分組成,由于在集成系統(tǒng)時,總是將SIMODRIVE611D驅(qū)動和數(shù)控單元(CCU或NCU)并排放在一起,并用設備總線互相連接,因此在說明時將二者劃歸一處。 l 人機界面 人機交換界面負責NC數(shù)據(jù)的輸入和顯示,它由MMC和OP組成 MMC(Man Machine Communication)包括:OP(Operation panel)單元,MMC,MCP (Machine Control Panel)三部分。MMC實際上就是一臺計算機,有自己獨立的CPU,還可以帶硬盤,帶軟驅(qū);OP單元正是這臺計算機的顯示器,而西門子MMC的控制軟件也在這臺計算機中。 1.MMC 我們zui常用的MMC有兩種:MMCC100.2和MMC103,其中MMC100.2的CPU為486,不能帶硬盤;而MMC103的CPU為奔騰,可以帶硬盤,一般的,用戶為SINUMERIK810D配MMC100.2,而為SINUMERIK840D配MMC103. ※ PCU(PC UNIT)是專門為配合西門子的操作面板OP10、OP10S、OP10C、OP12、 OP15等而開發(fā)的MMC模塊,目前有三種PCU模塊--PCU20、PCU50、PCU70, PCU20對應于MMC100.2,不帶硬盤,但可以帶軟驅(qū);PCU50、PCU70對應于MMC103,可以帶硬盤,與MMC不同的是:PCU50的軟件是基于WINDOWS NT的。PCU的軟件被稱作HMI, HMI有分為兩種:嵌入式HMI和高級HMI。一般標準供貨時,PCU20裝載的是嵌入式 HMI,而PCU50和PCU70則裝載高級HMI.西門子840D數(shù)控系統(tǒng)維修 2.OP OP單元一般包括一個10.4″TFT顯示屏和一個NC鍵盤。根據(jù)用戶不同的要求,西門子為用戶選配不同的OP單元,如:OP030,OP031,OP032,OP032S等,其中OP031zui為常用。 3.MCP MCP是專門為數(shù)控機床而配置的,它也是OPI上的一個節(jié)點,根據(jù)應用場合不同,其布局也不同,目前,有車床版MCP和銑床版MCP兩種。對810D和840D,MCP的MPI地址分別為14和6,用MCP后面的S3開關設定。 對于SINUMERIK840D應用了MPI(Multiple Point Interface)總線技術(shù),傳輸速率為187.5k/秒,OP單元為這個總線構(gòu)成的網(wǎng)絡中的一個節(jié)點。為提高人機交互的效率,又有OPI(Operator PanelInterface)總線,它的傳輸速率為1.5M/秒。 l 數(shù)控及驅(qū)動單元 1.NCU數(shù)控單元 SINUMERIK840D的數(shù)控單元被稱為NCU(Numenrical Controlunit)單元:中央控制單元,負責NC所有的功能,機床的邏輯控制,還有和MMC的通訊 它由一個COM CPU板. 一個PLC CPU板和一個DRIVE板組成. 根據(jù)選用硬件如CPU芯片等和功能配置的不同,NCU分為NCU561.2,NCU571.2, NCU572.2,NCU573.2(12軸),NCU573.2(31軸)等若干種,同樣,NCU單元中也集成SINUMERIK840D數(shù)控CPU和SIMATIC PLC CPU芯片,包括相應的數(shù)控軟件和PLC控制軟件,并且?guī)в蠱PI或Profibus借口,RS232借口,手輪及測量接口,PCMCIA卡插槽等,所不同的是NCU單元很薄,所有的驅(qū)動模塊均排列在其右側(cè)。 西門子840D數(shù)控系統(tǒng)故障維修方法 西門子數(shù)控系統(tǒng)的維修方法: 1)電源接通后無基本畫面顯示 (a)電路板03840號板上無監(jiān)控燈顯示 (b)03840號電路板上監(jiān)控燈亮 ①監(jiān)控燈閃爍。如果監(jiān)控燈閃爍頻率為1Hz,則EPROM有故障;如果閃爍頻率為2Hz,則PLC有故障;如以4Hz頻率閃爍,則保持電池報警,表示電壓已不足。 ②監(jiān)控燈左滅右亮。表示操作面板的接口板03731板有故障或CRT有故障。 ③監(jiān)控燈常亮。這種故障,通常的原因有:CPU有故障;EPROM有故障;系統(tǒng)總線(即背板)有故障、電路板上設定有誤、機床數(shù)據(jù)錯誤、以及電路板(如存儲器板、耦合板、測量板)的硬件有故障。 2)CRT上顯示混亂 (a)保持電池(鋰電池)電壓太低,這時一般能顯示出711號報警。 (b)由于電源板或存儲曾被拔出,從而造成存儲區(qū)混亂。這是一種軟故障,只要將CNC內(nèi)部程序清除并重新輸入即可排除故障。 (c)電源板或存儲器板上的硬件故障造成程序顯示混亂。 (d)如CRT上顯示513號報警,表示存儲器的容量不夠。 3)在自動方式下程序不能啟動 (a)如此時產(chǎn)生351號報警,表示CNC系統(tǒng)啟動之后,未進行機床回基準點的操作。 (b)系統(tǒng)處于自動保持狀態(tài)。 (c)禁止循環(huán)啟動。檢查PLC與NC間的接口信號Q64.3。 4)進給軸運動故障 (a)進給軸不能運動。造成此故障的原因有: ①操作方式不對; ②從PLC傳至NC的信號不正常; ③位控板有故障(如03350,03325,03315板有故障)。 ④發(fā)生22號報警,它表示位置環(huán)未準備好。 ⑤測量系統(tǒng)有故障。如產(chǎn)生108,118,128,138號報警,這是測量傳感器太臟引起的。如產(chǎn)生104,114,124,134報警,則位置環(huán)有硬件故障。 ⑥運動軸處于軟件限位狀態(tài)。只要將機床軸往相反方向運動即可解除。 ⑦當發(fā)生101,111,121,131號報警時,表示機床處于機械夾緊狀態(tài)。 (b)進給軸運動不連續(xù)。 (c)進給軸顫動。 ①進給驅(qū)動單元的速度環(huán)和電流環(huán)參數(shù)沒有進行*化或交流電機缺相或測速元件損壞,均可引起進給軸顫動。 ②CNC系統(tǒng)的位控板有故障。 ③機構(gòu)磨擦力太大。 ④數(shù)控機床數(shù)據(jù)有誤,有關機床數(shù)據(jù)的正確設定如下。 (d)進給軸失控。 ①如有101,111,121,131號報警請對夾緊進行檢查。 ②如有102,112,122,132號報警,則說明指令值太高。 ③進給驅(qū)動單元有故障。 ④數(shù)控機床數(shù)據(jù)設定錯誤,造成位置控制環(huán)路為正反饋。 ⑤CNC裝置輸至驅(qū)動單元的指令線極性錯誤。 (e)103~133號報警。這是輪廓監(jiān)控報警。速度環(huán)參數(shù)沒有*化或者KV系數(shù)太大。 (f)105~135號報警。位置漂移太大引起的。移量超過500mv,檢查漂移補償參數(shù)N230~N233。 5)主軸故障 如果實際主軸轉(zhuǎn)速超過所選齒輪的zui高轉(zhuǎn)速,則產(chǎn)生225號報警;如主軸位置環(huán)監(jiān)控發(fā)生故障,則發(fā)生224號報警。 6)V·24串行接口報警 (a)20秒內(nèi)仍未發(fā)送或接收到數(shù)據(jù)時: ①外部設備故障; ②電纜有誤; ③03840板有故障。 (b)穿孔紙帶信息不能輸入,其原因有: ①操作面板上鑰匙開關在關的位置,從而造成紙帶程序不能輸入; ②如果0384號板上的數(shù)據(jù)保護開關不在釋放位置時,不能輸入數(shù)據(jù)紙帶; ③如果不能輸入L80~L99和L900~L999號子程序,則多是由于PLC與NC接口信號Q64·3為“1”(循環(huán)禁止)引起的。進口泵閥門 (c)停止位錯誤。 ①波特率設定錯誤; ②閱讀機有故障; ③機床數(shù)據(jù)錯誤。 西門子數(shù)控840D案例西門子840D數(shù)控系統(tǒng)本身性能穩(wěn)定,故障率極低。配置西門子840D系統(tǒng)的數(shù)控設備調(diào)試和維修實踐中,大部分故障源于設備的安裝調(diào)試和使用出現(xiàn)的問題,以下列舉幾個不同類型的維修實例以供參考。 例1一臺840D系統(tǒng)的TH5840加工中心,在調(diào)試出現(xiàn)NCU報警,PS和PF紅燈亮,報警是“12460通道%1程序段%2超出%3的符號zui大數(shù)目”和“15175通道%1程序段%2程序%3接口不能建立”,并且出現(xiàn)頻次沒有規(guī)律。查閱診斷手冊,提示報警來自“用于循環(huán)程序定義擴展的內(nèi)存不足(PROC-指令)”。經(jīng)修改并刪除新的加工程序,報警未能消除,調(diào)整程序數(shù)目等相關機床參數(shù)故障依舊,基本排除是程序內(nèi)存本身的原因。根據(jù)報警出現(xiàn)的頻次,且IM361接口模塊的SF燈亮,懷疑故障和信號干擾有關,經(jīng)檢查IM361連接電纜,發(fā)現(xiàn)電纜屏蔽不良,重新做IM361的連接電纜屏蔽層,報警消除。 例2一臺840D系統(tǒng)的TH6363臥式加工中心,全閉環(huán)控制,在調(diào)試中Z軸坐標值顯示漂移,實際上Z軸并沒有移動,報警是“25050軸%1輪廓監(jiān)控”。該報警產(chǎn)生的直接原因是NCK對于坐標軸的每個插補點(設置點),根據(jù)內(nèi)部模型計算出實際值,如果計算的實際值與真實的機床實際值之間的差別大于機床數(shù)據(jù)36400CONTOUR_TOL中給定的值,則程序中止,并發(fā)出警報信息。診斷過程是:檢查機床數(shù)據(jù)36400及32200的設置值正常;將Z軸的伺服、電纜、光柵尺與X軸對調(diào),報警出現(xiàn)在X軸;取消將Z軸全閉環(huán),設置為半閉環(huán),報警消除,判斷是因為全閉環(huán)控制引起的報警,檢查Z軸光柵尺的測量頭及光柵尺電纜的連接均正常,但電纜的屏蔽線連接不良,重新做好電纜的屏蔽后,報警消除,機床恢復正常。 例3一臺840D系統(tǒng)的TH42160龍門加工中心,具有X、Y、Z三個進給和一個刀庫T四個伺服軸。出現(xiàn)Z軸電機超溫報警,伺服驅(qū)動器上報警紅燈亮。診斷過程是:系統(tǒng)監(jiān)控頁面顯示Z軸電機溫度150℃,而用手觸碰感覺Z軸電機和環(huán)境溫度相差不大,說明系統(tǒng)沒有正確檢測到Z軸電機的真實溫度,判斷是Z軸電機溫度傳感器不良或Z軸電機反饋電纜連接問題。將Z軸電機的動力及信號電纜與Y軸做對調(diào),Z軸伺服驅(qū)動器上報仍然閃亮,說明Z軸電機及電纜是正常的。將Z軸伺服驅(qū)動器與一臺正常工作的同型號TH42160龍門加工中心對調(diào),疑是故障的Z軸伺服驅(qū)動器報警紅燈熄滅,可以運行,而對調(diào)過來好的Z軸伺服驅(qū)動器出現(xiàn)了報警紅燈,說明也不是Z軸伺服驅(qū)動器的問題。至此,Z軸伺服驅(qū)動器、電機、電纜等硬件均檢查正常,而此故障又和機床參數(shù)無關,經(jīng)觀察,刀庫T軸和Z軸共用一塊雙軸伺服驅(qū)動器,故懷疑是刀庫軸的故障而誤造成Z軸的報警顯示。檢查T軸電機連接,發(fā)現(xiàn)電纜插頭中滲進很多的冷卻液,進一步把電機的后蓋打開,發(fā)現(xiàn)其中也滲進很多的冷卻液,連電機編碼器都被浸泡腐蝕。更換T軸電機后,故障消除,機床恢復正常。此故障案例說明在使用雙軸模塊時,一個軸的故障可能會反映到另一個軸上,造成誤判。 例4一臺840D系統(tǒng)的TOM850立式加工中心,機床在回參考點方式下旋動倍率開關時,會突然出現(xiàn)3000號急停報警,同時伴有%1軸回參考點異常報警;在自動方式下運行程序時,調(diào)整倍率機床明顯抖動。診斷過程是:通過對故障現(xiàn)象的觀察和分析,故障均是在倍率發(fā)生變化時出現(xiàn),檢查并清洗倍率開關后,故障依然存在。檢查PLC輸入輸出信號狀態(tài),發(fā)現(xiàn)倍率開關從一個倍率擋位旋轉(zhuǎn)到下一個倍率擋位的過渡過程中存在輸入信號全都為零的瞬間狀況,機床瞬時速度信號失而復得,電機頻繁加減速,造成機床抖動。經(jīng)重新編制倍率控制PLC程序,在倍率開關切換過程中保持上一狀態(tài),機床恢復了正常。因此,建議在使用操作面板倍率開關為格雷碼時,應避免開關調(diào)整瞬間產(chǎn)生的誤動作。 例5一臺840D系統(tǒng)的TK42200龍門數(shù)控鏜銑床,主軸低速運行正常,實際轉(zhuǎn)速和指令轉(zhuǎn)速匹配,在大于1000r/min,實際轉(zhuǎn)速只有700r/min左右,并且指令轉(zhuǎn)速增加而實際轉(zhuǎn)速也基本不變化;更換主軸伺服,故障仍然出現(xiàn),檢查電纜的連接也正常;因工件的加工方式為齒狀排刀在鋼件上開槽,沖擊較大,故懷疑是電機編碼器經(jīng)長期沖擊造成損壞,經(jīng)更換電機編碼器后,故障消除,機床恢復正常。 綜上所述,充分掌握信息、仔細分析對機床調(diào)試維修非常重要。系統(tǒng)自診斷功能越強大,給調(diào)試維修提供的幫助和參考也越大,但不能*受其束縛,有很多的故障和報警信息并沒有直接的關聯(lián),應根據(jù)現(xiàn)場情況仔細觀察,開闊思路,冷靜思考,提高調(diào)試維修效率。 |